APLICAÇÃO DE FERRAMENTA LEAN MELHORA EM 19% A PRODUTIVIDADE EM PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO E REDUZ CRONOGRAMA
HM Engenharia | Alvarez & Marsal | HM Engenharia
Publicado em 27 de fevereiro de 2023
O Condomínio Brisa da Mata 3 está localizado na cidade de Paulínia, interior de São Paulo. O empreendimento possui 14 torres de 8 pavimentos, com 448 Unidades Habitacionais, comtempladas em 2 tipos de plantas: apartamentos de 3 dormitórios (80,07 m²) e apartamentos de 2 dormitórios (60,66 m²), executados no método construtivo de parede de concreto moldada in loco.
Solução técnica implementada
Desafio da obra
O empreendimento Brisa da Mata 3 foi escolhido como obra piloto para a implantação do Lean Construction na HM. Durante a etapa de inserção das ferramentas de planejamento e gestão da produção (Takt e Last Planner System), evidenciou-se uma necessidade na realização de um trabalho mais estruturado a fim de alcançar maior eficiência na execução das concretagens para garantia do atendimento dos prazos. Na etapa de mapeamento do estado atual, verificou-se que 74% das concretagens iniciavam após às 16h, sendo que 63% destas concretagens não atingiam resistência no dia seguinte até às 6h30 da manhã, condição que impossibilitava as concretagens diárias, o que é extremamente crítico se tratando deste sistema construtivo. Nos dias em que o concreto não atingia a resistência após às 7h30, cerca de 57% das concretagens diárias eram impactadas devido aos atrasos no processo. Durante o processo, seguindo a tendencia que estava sendo observada na obra, foi mapeado que, do total de 164 concretagens previstas de ocorrer até o final da obra, 120 teriam um risco de iniciarem atrasadas e, destas, 45% teriam o risco de não ocorrer no dia programado, caso as melhorias não fossem implantadas.
Processo de desenvolvimento da solução junto com os parceiros envolvidos
A situação descrita acima resultava em inúmeros problemas para a HM Engenharia e para os empreiteiros responsáveis pela atividade, tendo em vista que os custos diários de perder uma concretagem eram consideráveis dentro do orçamento da obra e impactava diretamente em atrasos no cronograma, de até 27 dias úteis. Em parceria com a consultoria Alvarez e Marsal, durante a implantação do Lean, foi utilizado o PCV (Plano de Captura de Valor), que é um programa utilizado para estruturar e gerir ações de melhoria na organização. A ferramenta auxilia no acompanhamento de ideias desde o momento da sua geração até a captura do resultado. Como uma das iniciativas resultantes desse programa, realizou-se um workshop de produtividade para o método construtivo de Parede de Concreto moldado in loco. A metodologia utilizada consistiu na realização de um workshop de 7 fases, embasado no pensamento A3, processo onde todos da empresa aprendem, desenvolvem os seus talentos, são capacitados para identificar as causas raiz de um problema e a propor soluções práticas e eficientes, contemplando todas as etapas necessárias para melhoria de um serviço ou atividade.
O processo
Ao realizar cronoanálise de todas as atividades envolvidas na execução da Parede de Concreto, foi possível classificar aquelas que agregam valor ao produto, desperdícios ocultos e desperdícios evidentes, sendo possível realizar o mapeamento do estado atual do processo. Com essas informações em mãos e com base no processo atual, em conjunto com a equipe multidisciplinar presente durante o Workshop, utilizou-se a ferramenta de FCA (Fato, Causa e Ação) para cada um dos desvios mapeados como desperdício do processo. Foram implantadas todas as ações de correção propostas, além de realizarem o novo desenho do processo com os ajustes. As análises foram realizadas novamente para aferir os ganhos no tempo de ciclo. Dentre as principais ações de correção no processo, destacam-se: - Alteração no processo construtivo: liberação da montagem da armação das paredes internas no 1º horário do período da manhã (antecipando 60% do trabalho que seria realizado na parte da tarde); - Implantação do dispositivo para agilizar o içamento das telas; - Implantação da central de corte de telas. Com essas alterações realizadas, realizou-se uma nova cronoanálise para nalisar os ganhos de produtividade.
Vídeo
Principais resultados obtidos
Ganhos de produtividade
Na cronoanálise, medimos o tempo de cada processo, identificamos as oportunidades, implantamos as melhorias e depois medimos novamente para avaliar o ganho de produtividade. Durante a fase piloto foram implementadas e testadas as melhorias propostas pela equipe, o que resultou em ganhos de produtividade por meio da redução de cerca de 2h (19%) no tempo de ciclo diário do processo, gerando aumento na eficiência das concretagens.
Ganhos financeiros
Potencial de redução de custo total de R$ 320.000,00, sendo estes R$ 200.000,00 de custo indireto (redução de hora extra de toda equipe devido a redução do tempo de ciclo do processo e redução de 27 dias úteis do cronograma da atividade com o aumento na eficiência das concretagens diárias) e R$ 120.000,00 de custos diretos devido redução de custos de locação de equipamentos, hospedagem da equipe de forma e alimentação.
Redução do prazo do subsistema em que a solução foi implementada
Com a alteração no processo construtivo, conseguimos liberar a montagem da armação das paredes internas para o 1º horário do período da manhã, antecipando 60% do trabalho que seria realizado na parte da tarde.
Redução do prazo total da obra
O processo de concretagem anterior resultaria num impacto de até 27 dias úteis de atraso no final da obra. Com as alterações conseguimos evitar esse atraso, gerando economia e produtividade na obra.
Impacto/Redução da mão de obra
Tivemos redução de hora extra de toda equipe devido a redução do tempo de ciclo do processo e redução quase um mês do cronograma da atividade com o aumento na eficiência das concretagens diárias. Além disso, houve redução de hospedagem da equipe e alimentação, já que passaram menos tempo em campo. Tivemos também redução dos esforços da equipe, devido a redução da duração do tempo de ciclo do processo, impactando diretamente a jornada de trabalho dos operadores;
Outros benefícios gerados pela implantação
Redução dos riscos operacionais da atividade, tendo em vista que o início ocorre antes do anoitecer. Diminuição de desperdícios ocultos e desperdícios evidentes.
Benefícios qualitativos observados
Com o novo processo de montagem de armação e a implantação de novas metodologias, tivemos ganhos de qualidade e organização do processo.
Cuidados necessários para reproduzir esta experiência em outras obras
Para reproduzir esta metodologia em outros empreendimentos recomenda-se: - Treinamento das equipes envolvidas; - Alinhamento das interfaces com as equipes de Segurança do Trabalho e Qualidade; - Revisão dos procedimentos e Instruções de Trabalho. - Conferência diária de acordo com os procedimentos padrão.
Sugestão para melhorar ainda mais a produtividade
Implantação da cultura de análise de desperdícios e melhoria contínua dos processos.
Ficha Técnica do Case
Nome do Profissional:
Nathally Dias Macedo
Cargo:
Excelência Operacional
Departamento:
Processos
E-mail:
nathally.macedo@maishm.com.br
Celular:
(19) 99810-3624
Natureza da atividade
Construtora
Tipo de obra
Edificação: Residencial
Estado: SP | Cidade: Paulínia
Ano de início: | Ano de conclusão:
Parceiros envolvidos
Nome das empresas:
Alvarez & Marsal | HM Engenharia
Nomes e cargos dos profissionais envolvidos na experiência:
Nathally Dias Macedo - Excelência Operacional
Leandro de Castro Melo - Diretor Executivo de Engenharia
Link:
https://eme.maishm.com.br/imoveis/brisa-da-mata-manacas
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